電改袋式除塵器技術
電改袋式除塵器技術是為了適應新的環保要求,合理地利用原有的電除塵器提高除塵效率的有效措施。電改袋式除塵器技術一般是拆除原電除塵器的供電、極板、振打及線纜等裝置,保留除塵器的進氣口形式、鋼支架、灰斗、外殼等裝置,在內部設置布袋除塵區,在原靜電除塵器的外殼頂部增設凈氣室。自1998年我國*“電改袋”工程在武鋼平爐改造項目中實施以來,其業績在不斷增加。從焦作電廠200 MW機組電改袋、張家港沙洲電廠600MW機組袋除塵、寶鋼自備電廠350MW機組電改袋、上海外高橋4x300MW機組電改袋、九江電廠660MW到新密電廠1000MW的特大型燃煤機組上的推廣應用,表明了電改袋式除塵器技術的廣闊應用前景。
低低溫電除塵技術
低低溫電除塵技術是通過低溫省煤器或熱媒體氣氣換熱裝置(MGGH)降低電除塵器入口煙氣溫度至酸露點溫度以下,使煙氣中的大部分SO3在低溫省煤器或MGGH中冷凝形成硫酸霧,黏附在粉塵上并被堿性物質中和。低低溫電除塵技術早在日本大型燃煤火電機組中應用,國內企業多借鑒日本的經驗。低低溫電除塵技術具有降低粉塵的比電阻、避免反電暈現象、同時去除大部分的S03、除塵效率高、能耗較低的優點。2012年6月,大唐寧德電廠4號爐電除塵器改造采用低低溫電除塵技術成功投運。某電廠1000MW機組配套電除塵器進行低低溫電除塵改造,在100%負荷下,S03總脫除效率分別達到93.98%,實現了對S03的高效控制。
高頻電源技術
大量的工程實踐證明,高頻電源技術具有電源和除塵效率高、能耗低、環保效益好的優點。上海外高橋第三發電廠1000MW機組電除塵器將原有24臺工頻電源更換為高頻電源,在同等工況條件下,電除塵出口煙塵排放濃度由改造前的42mg/m3降低為15.7mg/m3,全部電耗僅為400kW。某電廠1號爐電除塵電源由工頻改為高頻,投產初期,除塵電耗量減少約1172kW,節電82.13%,正常運行時節電約50%。華潤海豐電廠、泰州電廠、常熟電廠、進門電廠等電除塵器經過高頻電源改造后,均實現了煙塵排放和能耗的降低。
常規電場擴容及優化技術
常規電場擴容一般通過新增電場、增加電場高度、增大電場寬度來實現。單純進行常規電場擴容改造不易確保達到現行排放標準,因此大多數燃煤電廠電除塵器改造多以常規電場擴容與移動電極、高頻電源等相結合的方式。華能北京熱電3號爐200MW機組電除塵改造,將原有雙室四電場電除塵器電場有效高度由12m增至巧m,一、二、三電場有效長度分別由3m、3m、3m改造為3.5m、4m、4m,第四電場采用移動電極技術,改造前后比集塵面積增加了15.37m2/(m3/s),除塵器出口煙塵濃度原來的由55.5mg/m3降至12mg/m3。寶鋼自備電廠采用本體擴容+高頻電源結合的改造技術,改造完成后電除塵器出口煙塵濃度為78.4mg/m3。某電廠1000MW機組電除塵器改造采用增加電場+高頻電源供電技術,改造后電除塵器出口煙塵排放濃度小于50mg/m3。
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