湘潭某中型制藥企業在7月20日聯系杰魯特,簡單溝通后,該企業目前項目味制造四環素類藥品,排出廢水在60T/d,一般工藝處理效果差,遠遠達不到排放效果,于是需求我司實地考察對廢水處理項目實行改造。
四環素類制藥廢水屬于高濃度有機廢水,COD高達18000mg/L,BOD為6850mg/L, 含草酸5000~7000mg/L、氮2000mg/L以上,廢水呈酸性。另外廢水中含有大量的抑制微生物的抗生素物質,含殘余四環素的濃度在0.7-1g/L之間,而在生產中結晶母液內四環素含量高達1.5g/L,可生化性較差,一般難以直接進行生化處理。同時廢水的色度較高,結晶母液為深黃色,色度在1000-1600倍之間,廢水間歇排放,給廢水處理又增加了難度。
我司分析四環素類制藥廢水的相關案例,一般分為前處理加后續的生化處理。前處理又以電化學降解和Fenton法氧化降解為主,兩種方法的處理成本較高。后續的生化處理則多樣,一般是先使用厭氧法降解,然后使用好氧法進行進一步處理,結果兩種反應器占地面積較大,基建投資較高。另外多級處理工藝的串聯組合一方面增加了投資,處理費用升高,另一方面由于廢水間歇排放,使得本來難以調控的復雜工藝變得難上加難。
經過分析后,我司對四環素類制藥廢水多采用多級處理工藝。選用“預處理+兩相厭氧+改進SBR+曝氣生物濾池+改進混凝沉淀組合"工藝,雖取得較好的去除效果,但是多級工藝十分復雜,調控難度加大,相比控制降低了成本,而能獲得更好的處理效果。
另外添加鐵碳微電解技術作為本項目輔助,利用鐵碳微電解技術處理含Cu2+黃連素廢水,降解一部分黃連素同時回收銅,取得一定的效果。
本著對該項目的重視,負責人到廠對方案和成本展開談論,最終早8月1日達成一致,方案采用我司方案,力求廢水處理得到較高的效果,滿足當地廢水排放需求。
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