對于人為引起的派克液壓油泵故障的消除主要靠提高使用、管理、維修人員素質,加強責任心的方法來達到。而對自然故障則只能通過調整和修理派克液壓油泵的方法來達到。
1、造成派克液壓油泵動臂帶載不能提升的主要原因為:
(1)、派克液壓泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但由于泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。派克液壓泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,最后導致故障發生。
(2)、液壓元件選型不合理。動臂油缸規格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。
(3)派克液壓系統設計不合理。由圖1可知,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而派克液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。派克液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,并且系統有液力沖擊,長期不換油,液壓油受污染,加劇派克液壓泵磨損,以致派克液壓泵泵殼炸裂(后曾發現此類故障)。
2、派克液壓泵改進及效果
(l)改進液壓系統設計。經過多次論證,最后采用*的優先閥與負荷傳感全液壓轉向器形式,新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉向回路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了派克液壓泵的工作壓力。
(2)優化設計動臂油缸和派克液壓泵造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸采用標準系列80/4。派克液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。
(3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強派克液壓泵日常檢查和維護。
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