日前,塔河油田采油二廠對摻稀流量計改造改造獲得成功,有效解決了生產中的難題,提高了生產時效,減少了生產成本。
該油田99%的油井為稠油井,均摻稀油降粘才能正常生產。目前,采油二廠大部分油井采用集中摻稀生產,而集中摻稀又分為站內單井摻稀和分流摻稀,其共同點是站內柱塞泵控制壓力輸出摻稀量,而后由數個流量計進行分流。由于多數油井套壓為零,而摻稀管線壓力多為14.5兆帕左右,流量計前后壓差較大,易造成流量計閥芯刺壞,一旦流量計閥芯損壞,流計偏流情況就會出現,易造成油井欠注稀油及稠油上返事故,同時也影響計轉站內摻稀系統穩定。特別是電潛泵井,摻稀不穩導致電泵井頻繁停機,電泵檢泵周期短頻繁檢泵,既嚴重影響油井生產時效,又增加了檢泵費用。
針對此情況,該廠采油二隊技術人員經過反復觀察研究試驗,采取在流量計摻稀管線進口處安裝1個3毫米的油嘴,使壓力由14.5兆帕左右,降為10兆帕左右,減小對流量計沖擊力,又在套管摻稀翼安裝一個4毫米油嘴,降壓3.5兆帕左右,這樣使流量計前后壓差明顯下降,有效延長了流量計使用壽命。自4月28日至今,經過在塔河油田TH10212、TH10224、TH10227等3口反復試驗獲得成功。
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