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用PLC及觸摸屏實現群爐聯控供熱

閱讀:752        發布時間:2021-12-23

 用PLC及觸摸屏實現群爐聯控供熱

中小型工業和民用鍋爐,強烈地受控于國家能源和環保政策。多極化的用熱格局,尤其是分散式的中小鍋爐,改用一次能源中的清潔原料,即油、天然氣,近年來發展異常迅猛。環保法規的實施加速了清潔能源的使用,以油、氣為燃料的中小型鍋爐,在本體結構趨同的情況下,其自控水平已成為衡量鍋爐運行好壞的重要法碼。
中小型燃油、氣熱水鍋爐傳統的控制方式為:用鍋爐循環水出口溫度來改變燃燒器的轉火、啟停。實際外循環管網的水溫變化并不能實時反映內循環(鍋爐本體和熱交換器之間的循環)水溫度變化情況,而是有一個非常大的換熱延遲。這種間接控制還未考慮環境溫度和管網散熱損失對鍋爐負荷的影響。

采用單臺PLC及觸摸屏,用主管網回水溫度作為負荷調節溫度,通過在北京總參某部四臺2.8MW燃氣鍋爐聯控兩個采暖期的實際運行,以及信息產業部西安某所貳臺5.6MW燃氣鍋爐的試運行,這種控制方式非常有效。

二、聯控基本原理及方案設計

1、聯控思想的形成

隨著能源系統的分散化和多樣化,中小型鍋爐及鍋爐房配置日益增多。小區、企事業單位的集中供熱、工業生產等,大都將鍋爐集中在一個區域,便于司爐和管理。在燃油(氣)中小型鍋爐控制領域,熱水型鍋爐較多用傳統的控制方式。目前,集中在一起的鍋爐,其控制系統都是獨立的,即“單爐單柜"。在“單爐單柜"控制系統中,鍋爐的運行工況僅由該臺鍋爐出口參數的設定值控制。由于熱水鍋爐采用的是內外兩個循環系統,用鍋爐的出水溫度作為參照來調節外管網負荷明顯滯后,即當負載一定時,外管網的溫度升高或降低某一溫度值時,內循環需要較長的時間來響應這一變化,造成負荷的跟隨性差和能源浪費。因此,可以用外循環的回水溫度來控制內循環負荷;同時,還注意到,這類系統的內循環是并聯于內循環母管上的,當某臺或幾臺鍋爐不用時,未投入使用的鍋爐相當于散熱器。為使各臺鍋爐投運的頻度相近,減少設備運行損耗和燃燒器啟停次數,對多臺鍋爐的聯控很有必要。
如何將獨立的鍋爐運行模式協調起來,既方便操作運行,又能很好地調整單臺鍋爐的出力,節省投資和運行管理費用,這就是鍋爐聯控的初步設想。

2、聯控功能描述

(1) 每次從冷態啟動時要求每臺鍋爐同時以最大負荷開始運行,使管網快速升溫;

(2) 當系統運行基本穩定后,檢測回水溫度,若回水溫度達到設定回水溫度值,進行邏輯判斷,停止先運行的那一臺鍋爐;

(3) 經過一段時間的穩定后,若回水溫度繼續升高時,經邏輯運算再停一臺,依此,直至使回水溫度穩定在某一設定范圍內;

(4) 當系統的回水溫度下降到設定的轉火溫度時,必須馬上增加運行鍋爐臺數或增大已運行鍋爐的負荷。若此時多臺鍋爐已運行但還沒有使每臺鍋爐達到最大負荷,則先啟動的那臺鍋爐應先增大負荷,依此類推;

(5) 每次增加一臺鍋爐運行,都要經過一段時間的平衡,待增加的鍋爐內的爐水參與循環后,才進行回水溫度的測控,根據回水溫度實時情況,決定是否還要增加鍋爐的運行負荷或臺數;

(6) 運行原則要求當只需要一臺鍋爐運行時,盡量只用一臺,使單臺鍋爐的設備利用率達到或接近100%,減少鍋爐設備的運行損耗;

(7) 每臺鍋爐的運行燃燒狀態要根據該臺鍋爐的出水溫度的高、低,自動調節該燃燒器的起停;

(8) 在系統的出水管道上裝設有液體流量開關,只有檢測到循環水在流動后,才允許該臺鍋爐系統中的燃燒器起動,確保系統安全、可靠運行;

(9) 每臺鍋爐均單獨設置有爐水超壓、爐內缺水、氣體泄漏、燃氣低氣壓、出水超溫等保護功能;

(10) 每臺燃燒器控制起動回路,均設置有短路、超載、缺相等保護功能,保障燃燒器安全運行;

(11) 系統還可對外循環回路的溫度、環境溫度、衛生熱水系統溫度及管網壓力進行測控,在觸摸屏上分屏設置顯示相應狀態,采用主、輔菜單調用方式進行屏幕信息切換;

(12) 運行原則是,冬夏季節性使用、主用及增補、分時段運行等功能,由屏上功能開關實現選擇;

(13) 每臺鍋爐主要運行狀態及參數動態顯示在屏幕的功能狀態畫面上;

(14) 每臺鍋爐均設置能獨立手動運行的功能;

(15) 任何一臺鍋爐出現故障時,不影響其它鍋爐聯控運行。

3、控制系統選型

PLC和觸模屏是目前中小型工業及民用鍋爐較多使用的控制設備。本系統選用OMRON公司CQM1H系列小型PLC控制器,它采用積木式拼裝,易于擴展,預置通信模塊可實現本機與上位機間的通信。選用富士公司的UG320-SC4C真彩觸摸屏作為人機對話界面,通過PLC的RS232串口與觸摸屏通訊。該觸摸屏對比度強,有各種標準接口,其動畫制作簡單,采樣形式多樣。為了采集故障、漏氣、低氣壓、缺水等數字量信號,并驅動現場執行機構動作,這類信號進出PLC進行了強弱電的轉換。聯控設備主要配置見表1。

三、控制系統實施

1、節能算法

在供暖系統中,鍋爐、建筑物和供暖管道的熱損失是導致鍋爐系統熱效率降低的主要因素,鍋爐系統溫度越高,熱損失越大。為最大限度地降低鍋爐系統的熱損耗,采用室外溫度來控制循環水溫度的算法。隨著室外溫度變冷,管道散熱量增加,用戶的用熱需求加大,系統應根據負荷要求自動調定供水溫度。供暖曲線如圖1。

不同的環境溫度,對應著不同的采暖溫度。通過觸摸屏選定供暖曲線后,PLC將自動調整外循環的回水溫度。例如:選用2.0曲線,室外溫度每降低1度,供水溫度要提高2.0度。如果設定溫暖天氣關閉點為22℃,而且室外溫度為-1℃,則供水溫度為68℃。

2、輸入輸出及外圍執行機構控制原理設計

四臺鍋爐本體的測點,如:進出口水溫、集汽罐溫度、排煙溫度、管道流動開關、爐水壓力變送器、水位探頭等一次儀表測控點,有的不能直接進出PLC或者不能直接驅動執行機構,必須經過中間繼電器轉換。

3、觸摸屏程序設計

觸摸屏是人機對話界面,本系統設計了八大功能模塊,即手控運行方式、聯控運行方式、動態測點顯示、事件歷史記錄、常見故障處理、操作說明、口令修改、使用與幫助。采用FUJI高分辨率的彩色液晶觸摸屏,屏上設置漢化的菜單、按鈕、指示燈及功能開關;畫面之間采用翻屏形式進行選擇切換;運行界面以動畫形式顯示,圖文并茂(如圖2);設有開機密鑰和主要參數設置權限(如圖3),以及緊急求助畫面,方便了用戶操作、使用與維護。

4、PLC軟件設計

PLC實時監測各測點的溫度、壓力和輸入量,經邏輯運算后,由輸出模塊控制每臺鍋爐及爐前泵的啟停、負荷比例開大或關小以及報警等。程序設置思想是:先初始化PLC及觸摸屏,檢測每臺鍋爐的輸入信號是否正常,再設置鍋爐的運行參數,通過可修改時間的定時器TIM0和上升沿觸發指令DIFU(13)、功能指令等等,依回水溫度、采暖曲線來實現對四臺鍋爐的聯控。OMRON公司的PLC可同時支持梯形圖和助記符編程。采用助記符編程的部分程序如圖4所示。

圖4  PLC輸入輸出原理圖

根據需要,系統可設定任意工作時間或若干個時段,每時段里可分別設置鍋爐的起動和停止,實行無人操作。也可配置網絡通訊模塊,通過互聯網實現遠程通訊和異地監控。

四、結論

(1) 改變了熱水鍋爐控制中以鍋爐出水溫度來控制鍋爐負荷的方法,采用系統回水溫度控制,出水溫度僅作為該臺鍋爐的聯鎖保護,鍋爐負荷調節具有很好的跟隨性;

(2) 采用聯控方式運行,能自動分配參與運行的單臺鍋爐的負荷,鍋爐運行的工況變化平穩,而且節省投資和運行管理費用,減少設備運行損耗;

(3) 在電站鍋爐的配風、給料等協調控制中,采用滑動比例調節執行器開大關小信號,有重要的參考價值。


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