SEW減速機漏油怎么辦?
SEW減速機內壓大于外界大氣壓是漏油的主要原因之,如果設法使機內、機外壓力均衡,漏油就可以防止。直交軸減速機雖都有透氣帽,但透氣孔太小,容易被煤粉、油污堵塞,而且每次加油都要打開檢查孔蓋板,打開次就增加次漏油的可能性,使原本不漏的地方也發生泄漏。為此,制作了種油杯式透氣帽,并將原來薄的檢查孔蓋板改為6 mm厚,將油杯式透氣帽焊在蓋板上,透氣孔直徑為6 mm,便于通氣,實現了均壓,而且加油時從油杯中加油,不用打開檢查孔蓋板,減少了漏油機會。
SEW減速機暢流:要使被齒輪甩在軸承上多余的潤滑油不在軸封處積聚,必須使多余的潤滑油沿定方向流回油池,即做到暢流。具體的做法是在軸承座的下瓦開個向機內傾斜的回油槽,同時在端蓋直口處也開缺口,缺口正對回油槽,這樣多余的潤滑油經缺口、回油槽流回油池。
SEW減速機采用新型密封材料:對于直交軸減速機靜密封點泄漏可采用新型高分子修復材料粘堵。如果減速機運轉中靜密封點漏油,可用表面工程技術的油面緊急修補劑粘-高分子25551和90T復合修復材料來堵,從而達到消除漏油的目的。
SEW減速機認真執行檢修工藝:在直交軸減速機檢修時,要認真執行工藝規程,油封不可裝反,唇口不要損傷,外緣不要變形,彈簧不可脫落,結合面要清理干凈,密封膠涂抹均勻,加油量不可超過油標尺刻度。
SEW減速機擦拭:直交軸減速機靜密封點通過治理,般是可以達到不滲不漏的,但動密封點由于密封件老化、差、裝配不當、軸表面粗糙度高等原因,使得個別動密封點仍有微小滲漏,由于工作環境差,煤塵粘到軸上,顯得油乎乎片,所以需要在設備停止運轉后,擦拭軸上的油污。
SEW減速機的上述齒面接觸狀態不正常,有三個方面的副作用:形成不了油楔,動壓油膜形成困難;由于空接觸區的存在使接觸區域變小,在載荷定的情況下,接觸區應力水平提高;接觸部位集中在嚙入端,嚙入端接觸區有拐點,在負載作用下,造成啃齒。由于接觸區拐點的啃刀作用,拐點在RV減速箱蝸桿齒面上啃出道道溝槽,此溝槽會加劇蝸輪的磨損,又因滑動速度的存在,接觸區無油干磨和應力水平的提高造成接觸區溫度升高,加劇了蝸輪蝸桿減速機蝸輪副黏著磨損的形成,隨后黏著磨損脫落的磨粒又造成磨粒磨損,周而復始,這兩種磨損惡性交替進行,蝸輪很快被磨光,出現了蝸輪蝸桿減速機的早期異常磨損。
裝配工藝:RV減速機裝配時,為保證裝配,需增加調整墊圈使蝸輪副處于理想的工作狀態,檢查嚙合情況,無啃齒、嚙合部位偏移、嚙合面積過小等問題。
SEW減速機蝸輪蝸桿的跑合:由于蝸輪滾刀不可能做到和工作蝸桿相同,故其共軛齒形的zui后形成,全依賴跑合和負載運轉實現,跑合后蝸桿的承載能力特別是效率都會有大幅度的提高。
跑合不足會使蝸輪副發生進展性磨損,主要通過噪音變化判斷蝸輪副是否處于正常磨損階段。
SEW減速機潤滑油溫度:蝸桿傳動屬于摩擦傳動,工作時會產生大量的熱量,這會導致潤滑油溫度過高,從而使蝸輪蝸桿減速機的齒面發生膠合,影響其傳動。為此,對連續工作6小時后的RV減速器進行了油溫測試。潤滑油夾質硬質顆粒:對故障RV減速機的潤滑油進行過濾后,發現濾網上有大小不等的硬質顆粒。潤滑油中含有硬質顆粒,將使蝸輪副直處于磨粒磨損狀態,加速了磨損。
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