供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,綜合 |
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脫硫增效劑*
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝因其技術成熟、脫硫效率高,吸收劑來源豐富,價格低廉,副產品可利用等特點而被廣泛采用,成為目前燃煤電廠煙氣脫硫應用較廣泛的方法。由于石灰石本身的性質及工藝限制,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝也存在著能耗、效率等等問題。針對以上情況,我們開發(fā)了脫硫增效劑,用于優(yōu)化脫硫過程,提高FGD系統(tǒng)的脫硫性能,使其能適應各種含硫量的煤種,降低系統(tǒng)能量損耗,給電廠帶來良好的經濟和社會效益。 脫硫增效劑的主要成份 脫硫增效劑主要成份有:CaCO3表面活化劑、反應催化劑、化學隧道形成劑。 ★ 表面活化劑:改變固液界面濕潤性,提高界面?zhèn)髻|效率; ★ 反應催化劑:降低反應能,提高反應速度; ★ 化學隧道形成劑:形成CaCO3的微球內部化學隧道,將反應從平面推向立體,進一步提高吸收劑利用效率和加快反應速度。 脫硫增效劑原理 在脫硫過程中,石灰石與硫的反應速度受控于CaCO3的溶解速度,CaCO3在水中的溶解度較小,克服或改善CaCO3在水中的溶解問題,將會對整個脫硫工藝有較大的改善提高。由于CaCO3在水中的溶解度較小,在吸收塔中大量的CaCO3是以微小顆粒狀存在的,經研究發(fā)現(xiàn),在這些微球表面,存在著雙膜效應,嚴重影響了液體中硫的傳質,采用針對CaCO3表面物性的活性劑和催化劑來減弱和消除雙膜效應,同時配合化學隧道形成劑來滲透進入CaCO3的微球表面遍布的微孔和裂紋,制造無數(shù)的從微球體表面到內部的隧道,使得液體中硫的傳質從這些微孔和裂紋順利引入,大大加快了石灰石與硫的反應速度。 脫硫增效劑的應用效果 ★ 提高脫硫效率 添加脫硫增效劑在一般情況下可提高煙氣脫硫效率5%-10%左右,這對一直達不到設計脫硫效率的機組是一種很好的解決辦法。 ★ 減少漿液循環(huán)強度 在不降低脫硫效率的同時,添加脫硫增效劑后可降低漿液循環(huán)強度四分之一到三分之一,降低系統(tǒng)的液氣比,顯著降低脫硫系統(tǒng)能耗,并能減少煙氣帶出水滴對減輕后級設備的結垢堵塞有一定好處。 ★ 適應廣泛的煤種 可以適應高硫份的燃煤,當燃煤含硫量超過設計工況時,通過添加脫硫增效劑,使系統(tǒng)能適應燃用高硫煤的運行工況,從而降低發(fā)電成本。 脫硫增效劑的使用方法 ★ 脫硫增效劑加入方法 可在漿液循環(huán)回路的任意位置加入,根據(jù)電廠實際情況提出具體方案。 *: *加入系統(tǒng)從漿液返回管處直接加入吸收塔內;后期補充投加時可在地坑中加入。 ★ 脫硫增效劑的用量 一般*加入量為一噸1kg-1.5kg,由于各廠脫硫系統(tǒng)各不相同,燃用煤種硫份含量不同,添加量需根據(jù)實際情況調整。 脫硫增效劑* 脫硫增效劑應用案例簡介 貴州某電廠:2012年9月在#3機組(330MW)脫硫系統(tǒng)(四層噴淋層,設計原煙氣SO2濃度:1750mg/Nm3)進行了試驗,試驗結果如下: ① .提高脫硫效率的試驗 機組負荷:315.5MW,原煙氣SO2濃度:1935~2366 mg/Nm3 ③. 試驗結果 a.脫硫系統(tǒng)加入增效劑比不加增效劑提高脫硫效率5~10個百分點。 b.試驗期間,漿液PH值穩(wěn)定,未出現(xiàn)明顯下降的狀況。 c.脫硫系統(tǒng)加入增效劑后,可以停運至少一臺漿液循環(huán)泵運行,其功率為450KW,按運行5000小時計算,約可節(jié)電225000KWh,折合金額90萬元。 e.使用脫硫增效劑,提高了脫硫系統(tǒng)對燃煤含硫升高的適應能力,有利于降低燃煤的采購成本。 f.試驗期間,未發(fā)現(xiàn)脫硫增效劑對石膏品質有不良影響。 |