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禹城市養(yǎng)殖場污水處理設備招商要聞

參考價 70000
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準

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  •     濰坊浩宇環(huán)保設備有限公司是一家綜合的水處理設備生產制造型企業(yè),公司產品涉及污水、飲用水、循環(huán)水、工業(yè)廢水、自來水、二次供水、印染廢水、電鍍廢水、等等方方面面,設備覆蓋消毒設備、除菌除藻設備、一體化凈水設備、除鐵除錳設備、地埋式污水處理設備、加藥設備等,公司成立已5周年,客戶遍布全國各地,山東浩宇讓客戶更滿意!

污水處理設備,醫(yī)療污水處理設備,養(yǎng)殖污水處理設備,屠宰污水處理設備,食品污水處理設備

一、禹城市養(yǎng)殖場污水處理設備招商要聞簡介

徐工  

完整的養(yǎng)殖污水處理工藝流程可以表述為:厭氧——缺氧——好氧——沉淀——消毒。實際上,以上是養(yǎng)殖污水處理的工藝中投入省、運營成本低的工藝。但是能否熟練與有效運用上述工藝來解決養(yǎng)殖業(yè)污水的達標治理,的確是困擾大多數環(huán)保工作者的難題。其工藝參數的選擇,和工藝條件的設置是十分困難的,尤其是工藝單元處理效果的不確定性和季節(jié)性變化,都讓大多數設計人員無所適從。正因如此,許多環(huán)保科技工作者將目標轉向其他工藝技術上,企圖通過更*的工藝來解決這些問題。將膜技術、強氧化技術、電解技術等用于養(yǎng)殖污水處理工藝中。這樣做雖然效果得到了*的提高,但投入成本,運營成本直線上升,讓養(yǎng)殖企業(yè)無法承受。

膜技術用于垃圾滲濾液處理上,已經在國內外普遍推行,每噸垃圾滲濾液用膜處理工藝的投資成本一般在8—10萬元/噸水,而運營成本低也超過30元/噸水。用強氧化劑臭氧(O3)氧化分解,理論上每克COD需3克O3,每克NH3—N需2.2克O3(實際上常態(tài)下O3對NH3—N去除效果很差),而O3的生產一般采用高壓放電的方式,以目前的O3發(fā)生技術每克O3的發(fā)生成本均在0.02元以上。污水中COD以千為單位,NH3—N以百為單位,其分解成本需要幾十元*百元,實非養(yǎng)殖企業(yè)能承受。電解工藝用在高濃度污水處理上,目前尚處在實驗室研發(fā)和工業(yè)實驗階段,還沒有*有效運營的市售裝置。而且電解工藝,從能量守恒,電化學原理來分析,雖然會有很強的處理能力,但其處理成本也是非常高的。

養(yǎng)殖企業(yè)是一個污水產生量大,尤其是水泡糞、水沖糞的清糞方式,即使是干清糞(從環(huán)保和節(jié)水的角度講,我們*干清糞模式,這也是國家鼓勵推廣的模式),以每頭豬計算,從幼豬到出欄成豬,污水產生量為5—6噸/頭,如果污水的處理成本超過30元/噸,則養(yǎng)殖企業(yè)將發(fā)生經營虧損而無法生存。

因此,開發(fā)并應用投資省,運營成本低的環(huán)保工藝是養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保治理工作的重要攻關課題,而養(yǎng)殖企業(yè)應在節(jié)約用水、減少排污、雨污分離、固液分離、資源。

二、禹城市養(yǎng)殖場污水處理設備招商要聞處理方法

工作原理:
DM系列污水處理設備去除有機污染物及氨氮主要依賴于設備中的AO生物處理工藝。其中工作原理是在A級,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氣狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氨轉化分解為NH3-N,同時利用有機碳作為電子供體,將NOˉ2-NNOˉ3-N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質。所以地埋式污水處理設備A級池不僅具有一定的有機物去功能,減輕后續(xù)好氧池的有機負荷,以利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,zui終消除氮的富營養(yǎng)化污染。在O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但仍有一定量的有機物及較高的NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用處于完成情況下硝化作用能順利進行,在地埋式污水處理設備O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在地埋式污水處理設備O級池是主要存在好氧微生物及處氧型細菌(硝化菌)。其中好氧微生物將有機物分解成CO2H2O;自養(yǎng)型細菌(硝化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養(yǎng)源,將污水中的NHˉ3-N轉化成Nˉ2-ONNˉ3-ONO級池的出水部分回流到A級池,為A級池提供電子受體,通過反硝化作用zui終消除氮污染。

三、設計參數

主要構筑物及工藝參數

隔油池 有效容積100 m3,平面尺寸8.5m×4.0m,有效水深3.0m,水力停留時間6小時,采用人力定期撈除浮油。

調節(jié)池 有效容積600m3,平面尺寸14.4m×8.0m,有效水深5.2m,水力停留時間24小時。為加強水質調節(jié)和避免懸浮物沉積,調節(jié)池中設曝氣攪拌措施,曝氣量為3.0m3/(m2.h)。

物化處理單元
①快混中和槽
快混中和池有效容積為4.5 m3,平面尺寸1.5m×1.5m,有效水深2.0m,快混時間為10min,采用機械混合方式。
②慢混池
慢混池有效容積為8.55m3,平面尺寸3.0m×1.5m,有效水深1.9m,慢混時間為20min,采用機械混合方式。
③氣浮系統(tǒng)
選用CF30型成套淺池高效氣浮設備,接液部分為不銹鋼,廢水處理量為30m3/h,配用功率22kw。
活性污泥池 活性污泥池有效容積為720 m3,共三格,每格有效容積為240 m3,平面尺寸12.0m×4.0m,有效水深5.0m。設計采用容積負荷為0.45kgBOD/m3.d,污泥負荷為0.15kgBOD/kgMLVSS.d。
沉淀池 沉淀池直徑為6.0m,池深3.50m。設計沉淀池的表面負荷為1.0 m3/ m2.h。
污泥貯池 污泥貯池有效容積73.5 m3,平面尺寸3.5m×3.5m,有效水深3.0m,分成2格,各設攪拌機1臺。

四、設備運行

工程調試運行

UASB反應器調試的核心內容是顆粒污泥的馴化、培養(yǎng)。UASB 反應器投入運行前必須進行充水實驗和氣密性實驗。實驗完成后選用同類廢水同一溫度范圍的污泥(中溫污泥)進行接種,接種污泥濃度按20 kg/m3 計算,將含水率為80%的接種污泥100 t經篩濾稀釋后,用污泥泵均勻輸送到UASB 反應器。馴化過程中反應器內反應液的溫度控制在(35±2)℃,反應液的pH 控制在6.8~7.2,出水VFA 控制在3mmol/L 以下,營養(yǎng)物質按C:N:P=(350~500):5:1 的比例投加。UASB 反應器的啟動和污泥的顆粒化分3個階段:反應器COD 負荷低于2 kg/(m3·d)的初始階段;反應器COD 負荷升至2~5 kg/(m3·d)的啟動階段;反應器COD 負荷超過5 kg/(m3·d)以后的階段。初始階段UASB 反應器COD 負荷由0.1 kg/(m3·d)開始,廢水采用出水回流稀釋后進液(COD 進水控制在2 000 mg/L 以下),廢水水力停留時間24 h,以鏡檢結果和COD 去除率達80%以上作為負荷增加的依據,通過降低進水稀釋比每次增加負荷20%~30%,逐步增加至設計負荷。運行過程中嚴格控制pH、溫度、COD、VFA 等參數,根據參數值及時調整進水水量、濃度,保持穩(wěn)定運行。

兩級生物接觸氧化池與UASB 反應器同時啟動,接種污泥濃度按4 kg/m3 計算,共投加含水率為80%的接種污泥36 t,悶曝48 h 后接受UASB 反應器出水,連續(xù)進水。營養(yǎng)物質按C:N:P=100:5:1 的比例投加,控制池內溶解氧為2~4 mg/L。生化處理系統(tǒng)啟動3 個月后基本穩(wěn)定,此時接觸氧化池填料上形成一層灰白色的生物膜,膜上的微生物主要有纖毛蟲、鐘蟲等原生生物和輪蟲等后生生物。

混凝沉淀單元運行參數的優(yōu)化對于污水處理成本的控制具有重要意義。混凝沉淀系統(tǒng)調試的主要工作為通過大量的試驗來確定PAC、PAM 的*投加量從而達到*化處理效果。經調試,PAC(配制質量分數10%)的*投加量為20~50 mg/L,PAM(配制濃度1‰)的*投加量為1~5 mg/L。

經過3 個月的調試,系統(tǒng)調試成功并投入正常運行,經監(jiān)測外排廢水水質全部符合GB 8978-1996排放標準一級標準。穩(wěn)定運行后系統(tǒng)對COD、BOD5處理效果分別見圖2 和圖3。由圖2 可以看出,UASB反應器進水COD 平均為4 571 mg/L,經過系統(tǒng)處理后UASB 反應器出水COD 平均為1 386 mg/L,二級接觸氧化池出水COD 平均為71 mg/L,混凝沉淀池出水COD 平均為64 mg/L,COD 總去除率為98.61%。由圖3 可以看出,UASB 反應器進水平均BOD5為2 363 mg/L,經過系統(tǒng)處理后UASB 反應器出水BOD5平均為704 mg/L,二級接觸氧化池出水BOD5平均為25 mg/L,混凝沉淀池出水BOD5平均為20 mg/L,BOD5總去除率為99.17%。



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