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上海仰光電子科技有限公司

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  • 2024

    01-04

    ABB伺服電機維修常見故障及解決方法介紹

    ABB伺服電機維修常見故障及解決方法介紹一、伺服電機不能運轉(zhuǎn)1.電源故障:檢查電源,是否有漏電、電壓不穩(wěn)等現(xiàn)象。如果有,應(yīng)及時排除。2.電機連接故障:檢查電機與電源連接,是否接反、接松等情況。如果存在問題,應(yīng)及時解決。3.電機功率不足:如果電機功率不足,則無法正常運轉(zhuǎn)。此時需要更換較大功率的伺服電機。4.控制器故障:控制器可能存在軟件故障等情況,導(dǎo)致伺服電機不能正常運轉(zhuǎn)。這種情況需要詳細排查軟件設(shè)置問題或控制器硬件故障問題。5.感應(yīng)器故障:感應(yīng)器的損壞或連接發(fā)生故障,可能導(dǎo)致伺服電機不能正常運轉(zhuǎn)
  • 2024

    01-04

    ABB伺服電機不能運轉(zhuǎn)故障維修方法

    ABB伺服電機不能運轉(zhuǎn)故障維修方法伺服電機不能運轉(zhuǎn)1.電源故障:檢查電源,是否有漏電、電壓不穩(wěn)等現(xiàn)象。如果有,應(yīng)及時排除。2.電機連接故障:檢查電機與電源連接,是否接反、接松等情況。如果存在問題,應(yīng)及時解決。3.電機功率不足:如果電機功率不足,則無法正常運轉(zhuǎn)。此時需要更換較大功率的伺服電機。4.控制器故障:控制器可能存在軟件故障等情況,導(dǎo)致伺服電機不能正常運轉(zhuǎn)。這種情況需要詳細排查軟件設(shè)置問題或控制器硬件故障問題。5.感應(yīng)器故障:感應(yīng)器的損壞或連接發(fā)生故障,可能導(dǎo)致伺服電機不能正常運轉(zhuǎn)。這種情況
  • 2024

    01-04

    ABB伺服電機運轉(zhuǎn)速度不穩(wěn)定怎么回事

    ABB伺服電機運轉(zhuǎn)速度不穩(wěn)定怎么回事伺服電機速度不穩(wěn)定1.負載重:如果負載較重,則會導(dǎo)致伺服電機速度不穩(wěn)定。應(yīng)考慮增加電機功率或減小負載。2.傳動機構(gòu)故障:傳動機構(gòu)中出現(xiàn)故障或摩擦力過大,都會導(dǎo)致伺服電機速度不穩(wěn)定。因此在頻繁使用和長期使用后,應(yīng)該進行檢查。3.控制器設(shè)置問題:控制器中一些參數(shù)設(shè)置不當,可能會導(dǎo)致伺服電機速度不穩(wěn)定。解決這種情況需要查閱控制器的設(shè)定手冊,詳細檢查控制器參數(shù)設(shè)置是否合理。ABB伺服電機維修故障范圍:磁鐵爆鋼、磁鐵脫落、卡死轉(zhuǎn)不動、編碼器磨損、碼盤/玻璃盤磨損破裂、電
  • 2024

    01-04

    ABB伺服電機噪音過大故障維修解決方法

    ABB伺服電機噪音過大故障維修解決方法伺服電機噪音過大1.機械故障:機械中出現(xiàn)故障或不適當?shù)脑O(shè)計都可能導(dǎo)致伺服電機噪音過大。因此在設(shè)計和使用中要注意。2.電機磨損嚴重:電機中出現(xiàn)磨損,如軸承磨損、轉(zhuǎn)子松動等,也會導(dǎo)致伺服電機噪音過大。為解決這種情況,需要更換電機內(nèi)的軸承或整個電機。3.傳動機構(gòu)故障:傳動鏈的故障都可能導(dǎo)致伺服電機噪音過大。具體排查傳動機構(gòu)的問題。伺服電機維修故障范圍:磁鐵爆鋼、磁鐵脫落、卡死轉(zhuǎn)不動、編碼器磨損、碼盤/玻璃盤磨損破裂、電機發(fā)熱發(fā)燙、電機進水、電機運轉(zhuǎn)異常、高速運轉(zhuǎn)響
  • 2024

    01-04

    ABB伺服電機震動過大故障維修解決方法

    ABB伺服電機震動過大故障維修解決方法伺服電機震動過大1.電機自身故障:伺服電機自身存在故障,如轉(zhuǎn)子偏心、軸承損壞等,都可能導(dǎo)致電機震動過大,需要檢測電機內(nèi)部故障并進行修理。2.非理想安裝位置:伺服電機位置安裝不當,可能導(dǎo)致產(chǎn)生電機震動,需要進行重新安裝。3.傳動機構(gòu)故障:傳動機構(gòu)內(nèi)存在故障,如鏈條松動、齒輪磨損等,都可能導(dǎo)致電機震動過大。需要查找問題所在。ABB伺服電機維修故障范圍:磁鐵爆鋼、磁鐵脫落、卡死轉(zhuǎn)不動、編碼器磨損、碼盤/玻璃盤磨損破裂、電機發(fā)熱發(fā)燙、電機進水、電機運轉(zhuǎn)異常、高速運轉(zhuǎn)
  • 2024

    01-03

    西門子真空泵運行時有噪音維修方法

    西門子真空泵運行時有噪音原因1、機械問題:噪音可能是由于西門子真空泵內(nèi)部的機械問題引起的,比如軸承損壞、不正確的部件裝配或零件磨損。這些問題會導(dǎo)致摩擦和振動,產(chǎn)生噪音。2、不平衡:西門子真空泵在運行時產(chǎn)生振動,如果泵沒有正確安裝或校準,這些振動可能會導(dǎo)致噪音。3、潤滑問題:不足的潤滑、油臟或者潤滑系統(tǒng)故障都可能導(dǎo)致機械部件之間的摩擦,增加噪音。4、泄漏:真空系統(tǒng)的泄漏可能導(dǎo)致泵額外努力工作,產(chǎn)生噪音。5、振動傳導(dǎo):如果西門子真空泵連接到其他設(shè)備,而這些設(shè)備在運行時產(chǎn)生振動,這些振動可能傳導(dǎo)到西門
  • 2024

    01-03

    基恩士傳感器常見故障原因及維修方法

    基恩士傳感器常見故障原因及維修方法1、電源問題:基恩士傳感器可能由于電源供應(yīng)不穩(wěn)定或電源線連接問題而出現(xiàn)故障。解決方法是確保基恩士傳感器連接到穩(wěn)定的電源,并檢查電源線是否正常。2、連接問題:基恩士傳感器的連接線可能松動或損壞,導(dǎo)致信號傳輸問題。確保連接線連接牢固,并檢查電纜是否完好無損。3、環(huán)境因素:基恩士傳感器可能受到環(huán)境因素的影響,如濕氣、腐蝕性氣體或灰塵。確保基恩士傳感器安裝在適當?shù)沫h(huán)境中,并定期清潔和維護。4、電磁干擾:電磁干擾源可能會干擾基恩士傳感器的正常運行。使用屏蔽電纜和濾波器來減
  • 2024

    01-03

    西門子真空泵維修常見故障

    西門子真空泵維修常見故障1、泄漏:西門子真空泵系統(tǒng)中的密封件或連接處可能出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致真空度下降。2、潤滑油問題:潤滑油不足、過度使用或污染可能導(dǎo)致西門子真空泵的性能下降,甚至損壞。3、過熱:長期的高負載運行或外部環(huán)境問題可能導(dǎo)致西門子真空泵過熱,損壞密封、潤滑油或其他關(guān)鍵部件。4、污染:泵內(nèi)部或排氣口的污染物可能導(dǎo)致泵性能下降或故障。5、振動和沖擊:振動和沖擊可能導(dǎo)致西門子真空泵的部件松動、損壞或失效。6、電氣問題:電氣線路、開關(guān)或線圈可能存在故障,導(dǎo)致泵無法正常工作。7、機械磨損:長期使用可
  • 2024

    01-03

    SEW賽威伺服電機維修的常見故障及其修復(fù)方法

    SEW賽威伺服電機維修的常見故障及其修復(fù)方法一、檢查電源和電線連接當SEW賽威伺服電機出現(xiàn)故障時,首先需要檢查電源和電線連接情況。確保電源線連接牢固,沒有松動或脫落,并檢查電源線是否有損壞。如果發(fā)現(xiàn)問題,及時修復(fù)或更換電線。二、檢查電機繞組電機繞組是SEW賽威伺服電機的重要組成部分,如果繞組出現(xiàn)故障,就會影響電機的正常功能。在修復(fù)電機繞組之前,需要先斷開電源,并使用萬用表測試繞組的電阻值。三、檢查驅(qū)動器和編碼器驅(qū)動器是控制SEW賽威伺服電機運動的關(guān)鍵部件,而編碼器用于檢測電機位置和速度。如果驅(qū)動
  • 2024

    01-03

    SEW伺服電機維修常見問題和維修方案

    SEW伺服電機維修常見問題和維修方案一、過熱重載減少負載或峰值負載減少負載啟動/循環(huán)次數(shù)電機尺寸過小-增加電機尺寸通風受阻吹掃內(nèi)部通風通道如果風扇冷卻,清潔通風系統(tǒng)并檢查冷卻風扇接線或調(diào)諧問題檢查連接器/連接是否緊密且沒有磨損的接線帶控制器的自動調(diào)諧電機軸承磨損或可能更換為不正確的類型環(huán)境溫度高降低電機周圍的環(huán)境溫度二、電機不轉(zhuǎn)控制器未接收到運行或速度命令信號檢查控制器信號電機聯(lián)軸器松動檢查所有聯(lián)軸器信號不良檢查所有電機連接器、連接和電纜電機過熱(電機過熱)檢查電機熱量檢查控制器是否存在與電機相
  • 2024

    01-02

    科爾摩根伺服電機無法啟動維修方法

    科爾摩根伺服電機無法啟動維修方法1、檢查電源供電:確保科爾摩根伺服電機電源線連接正常,電源電壓和頻率符合電機的要求。可以使用電壓表或者萬用表來測量電源電壓,確保其在正常范圍內(nèi)。2、檢查電機接線:檢查科爾摩根伺服電機的接線是否正確,包括電源線、編碼器線和控制信號線的連接。確保電機的相序和電源相序一致。3、檢查控制器設(shè)置:檢查控制器的參數(shù)設(shè)置,包括電機類型、電機參數(shù)等設(shè)置。確保設(shè)置正確,可以參考控制器的說明書進行調(diào)整。4、檢查編碼器:如果科爾摩根伺服電機帶有編碼器,檢查編碼器的連接是否正確,確保編碼
  • 2024

    01-02

    科爾摩根伺服電機維修無法啟動預(yù)防措施

    科爾摩根伺服電機維修無法啟動預(yù)防措施1、定期檢查電源供電:定期檢查科爾摩根伺服電機電源線連接是否牢固,電源電壓是否穩(wěn)定,確保電源符合電機的要求。如果發(fā)現(xiàn)供電問題,及時解決。2、注意正確接線:在安裝和維修科爾摩根伺服電機時,確保電機的電源線、編碼器線和控制信號線正確連接,避免接線錯誤導(dǎo)致電機無法啟動。3、定期檢查編碼器:如果科爾摩根伺服電機帶有編碼器,定期檢查編碼器的連接是否正常,確保編碼器信號能夠正常傳輸。如發(fā)現(xiàn)問題,及時修復(fù)或更換編碼器。4、定期檢查機械部件:定期檢查科爾摩根伺服電機和傳動系統(tǒng)
  • 2024

    01-02

    變頻器系統(tǒng)輸出過流,過載故障原因及維修

    變頻器系統(tǒng)輸出過流,過載故障原因及維修系統(tǒng)輸出過流、過載故障現(xiàn)象:1)變頻器正常運行過程系統(tǒng)輸出過流或輸出過載故障,導(dǎo)致變頻器重故障停機。2)變頻器在升速過程中系統(tǒng)輸出過載或系統(tǒng)過流故障停機。3)變頻器在啟動過程中報變頻器輸出過流。故障原因:1)變頻器在正常運行過程中突然輸出過載或過流可能的原因是母線電壓波動,突加大負載的啟動,或者變頻輸出電流采樣回路故障引起變頻電流采集過大。2)電流傳感器故障或者主板信號采集回路故障,導(dǎo)致變頻器誤動作。3)變頻器在升速過程中輸出過載或過流主要是因為升速時間過快
  • 2024

    01-02

    變頻器模塊直流過壓故障原因及維修

    變頻器模塊直流過壓故障原因及維修模塊直流過壓故障現(xiàn)象:1)變頻器在停機降速過程中,多次出現(xiàn)模塊直流過壓故障,導(dǎo)致將用戶高壓開關(guān)跳掉。2)用戶母線電壓過高,6KV電源實際母線達6.3KV以上,10KV電源實際母線達10.3KV以上,母線電壓加到變頻器上時模塊輸入電壓過高,模塊報直流母線過壓。3)變頻器在啟動過程中,大約到運行到4HZ左右,變頻器直流母線過壓。故障原因:1)變頻器在停機過程由于降速時間太快,使得電機處于發(fā)電機狀態(tài),電機回饋能量到模塊的直流母線產(chǎn)生泵升電壓,從而使直流母線電壓過高。2)
  • 2024

    01-02

    變頻器通訊控制模塊故障原因有哪些

    變頻器通訊控制模塊故障原因有哪些模塊通訊故障故障現(xiàn)象:1、變頻器運行過程重故障跳閘停機,觸摸屏報模塊通訊故障。故障原因:1)模塊的輸入保險、整流橋、充電電阻燒斷導(dǎo)致模塊控制失電通訊無法進行。2)主板上的光通子板本身故障或者通訊電路供電電源的保護二極管保護。3)連接光纖插錯位置或者光纖折斷或破損。4)模塊里的電源板輸出電壓不正常或無輸出,導(dǎo)致模塊通訊中斷。解決方法:1)打開模塊蓋板,更換模塊中已經(jīng)損壞的保險、充電電阻等元器件。2)更換損壞的光通子板或者保護二極管。3)光纖按照標示正常連接,光纖損壞
  • 2023

    12-29

    貝加萊1090系列驅(qū)動器報警循環(huán)網(wǎng)絡(luò)通訊故障修理

    1011快停輸入激活.1012循環(huán)網(wǎng)絡(luò)通訊切斷.1013用于網(wǎng)絡(luò)通訊的站點不可行.1014AC112命令接口占用.2001上載跟蹤曲線數(shù)據(jù)不允許,記錄激活.2002無跟蹤曲線數(shù)據(jù)可上載.2003跟蹤曲線啟動不允許:記錄激活.2004跟蹤曲線啟動不允許:未定義跟蹤數(shù)據(jù).貝加萊伺服驅(qū)動器維修經(jīng)常出現(xiàn)的故障:無顯示、缺相、過流、過壓、欠壓、過熱、過載、接地、參數(shù)錯誤、有顯示無輸出、模塊損壞等;貝加萊伺服驅(qū)動器維修,ACOPOS1090維修,ACOPOS1640維修,ACOPOS1045,ACOPOS1
  • 2023

    12-28

    FANUC發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)維修系統(tǒng)414DC故障警報修理

    FANUC發(fā)那科0i-MC系統(tǒng),其ATC和刀庫分別使用第一、第二I/OLINK軸A06B控制,伺服軸使用A06B-6088-H330#H500放大器。在加工過程偶爾出現(xiàn)刀庫軸414報警,該報警的出現(xiàn)無固定規(guī)律即在刀庫旋轉(zhuǎn)、ATC換刀、正常加工、機床開機不運行狀時都出現(xiàn)過。報警解釋:414報警:發(fā)生了DC(逆變器直流電源)電壓不足報警。故障分析:產(chǎn)生I/OLINK軸414報警原因如下:1動力電源輸入電壓過低;2外部接觸器的連接故障或外部斷路器處于斷開狀態(tài);3從內(nèi)置DI的*ESP和I/OLINK接口
  • 2023

    12-28

    貝加萊ACOPOS伺服維修控制板故障電機異常修理

    貝加萊伺服驅(qū)動器維修經(jīng)常出現(xiàn)的故障:無顯示、缺相、過流、過壓、欠壓、過熱、過載、接地、參數(shù)錯誤、有顯示無輸出、模塊損壞等;貝加萊伺服驅(qū)動器維修一塊XYZ三軸交流電機伺服驅(qū)動控制板,用戶反映有一軸的電機出現(xiàn)抖動,用戶已自行將一樣的好的一軸的驅(qū)動部分電子元件和有問題一軸的驅(qū)動部分的元件加以更換,但故障依舊,拿來本公司維修。初步檢查發(fā)現(xiàn)維修者拆焊手藝還不錯,用萬用表對比測試沒有發(fā)現(xiàn)有元件損壞。于是檢查編碼器的輸入電路部分,將XYZ軸的元件對比測試,當用萬用表測量一個標稱阻值100kΩ的貼片電阻時,萬用
  • 2023

    12-28

    ab伺服維修驅(qū)動器FLT S55報警維修服務(wù)電話

    ab伺服驅(qū)動器5500報警維修FLTS55-WELERROR速度誤差過大故障速度控制回路的速度誤差已超出VeloityErrarToleranke的值達VeodityErrorToleranceTime給定的時間檢查速度回路整定.降低加速摩檢驗驅(qū)動器和電機的規(guī)格檢查電機電源接線1增加VelocityErrorTolerance和/或VelocityErrorToleranceTime愿性值雕刻機ab伺服驅(qū)動器5500報警維修服務(wù)電話-FLTS55維修?您是否遇到這種問題:在使用雕刻機的過程中,突
  • 2023

    12-28

    力士樂控制器維修出現(xiàn)F4002MDT故障松江附近維修中心

    F4002兩次MDT故障關(guān)閉。出現(xiàn)這種報警時現(xiàn)場的操作人員也不要慌亂,以免忙中出差。這種情況通常建議從各線纜入手排查,有助于快捷的找出故障點。供電單元支持:--主站數(shù)據(jù)報文(MDT)沒有被接收到驅(qū)動裝置內(nèi)兩個彼此相接的SERCOS循環(huán)和現(xiàn)場總線循環(huán)中。驅(qū)動裝置退回到通訊階段0。原因:總線主站沒有發(fā)送任何循環(huán)報文至驅(qū)動裝置。通訊階段4中在等待這些報文。光導(dǎo)總線:LWL傳輸線路中發(fā)生故障光導(dǎo)總線:燈光信號輸入端功率太低信號接收器上測試的燈光功率(測試模式時:持續(xù)燈光)總數(shù)必須在20dBm(10W)和
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